离心风机叶轮的技能改进:
主电机上安装时占用的空间方位不大,因该型通风机外形细巧,所以在改进时保留了原通风机的蜗壳组件、进风口组件及进气箱,要点针对叶轮进行了从头核算想象,以消除原叶轮存在缺陷。如以前叶片28个,各叶片与轮盖、轮盘的接合部位均要求满焊。一起将各叶片厚度增添到3mm轮盘厚度增加到5mm轮盖的厚度增添到4mm叶轮拼装改进后,该叶轮选用了32个叶片,其间加强型叶片4个。各配件本身的强度增大,保证了焊接组件布局的安稳性和运转的可靠性。
离心风机的叶轮改进,要遵循合理的原理,目的是提高工作效率。
高压离心通风机风叶角度与风量在使用过程中是具备一定的联系的,这些联系可更好的帮助风机发挥设备的使用效率,有效的延长设备的使用寿命,高压离心风机多少钱,想必还是会有很多用户并不了解,所以接下来就其两者之间的联系进行介绍。
减少风机径向间隙
(1)局部更换机壳,为使紧靠动叶处的圆筒不因碰撞和振动而引起变形,可在此处将外壳分成两段,加工一厚30mm的圆环,高压离心风机定做,并对其镀锌防腐处理,用此环将两段外壳联接在一起。该项改造费用较小,可防止机壳变形。
(2)对那些径向间隙大机壳变形量小的风机可采用加大风叶长度的方法来缩卸向间隙,提高风机的容积效率。
(3)对那些椭圆度较大或局部**差的风机外壳可采用修补机壳内壁的方法,把滑石粉加环氧树脂后均匀搅拌成浆糊状,然后加入二丁脂、,搅拌均匀即可,涂抹前应对机壳内壁进行除锈处理。该法虽不能完全解决变形达到间隙填补均匀,但此法操作简单,施工经济,有一定的实用价值。
调整风叶个数,改双段运行为单段运行
一些初用或投产时间不长的矿井,工况点负压较低,为使风机经济运行,高压离心风机,在满足矿井通风要求的前提下,可适当调整风叶个数,天津高压离心风机,当叶片减少后,叶片与流体的摩擦接触面也相应减少,这样可使圆盘摩擦系数降低,圆盘损失功率下降,从而提高了风机的机械效率。但由于风机叶轮的转动需高度平稳,减少风叶后可使其平衡遭到破坏,故需对转动部件做静平衡试验,确认无误方可投用。
把方形出风口改成圆形风口
根据流体摩擦阻力损失与流体速度的平方成正比,在各种封闭曲线所围成的图形中,当周长一定时,圆面积较大。因此当出风口周长相同时,方形出风口的摩擦阻力是圆形出风口的两倍,可见圆形出风口可大大减少流体经过出风口的流体损失。